截至2024年10月4日,清水川能源公司1號機組實現(xiàn)A級檢修后連續(xù)安全穩(wěn)定運行310天,創(chuàng)投產(chǎn)以來最長時間安全生產(chǎn)紀(jì)錄,機組健康狀況良好、各項指標(biāo)均優(yōu)于歷史同期。

2023年9月,1號機組A級檢修拉開帷幕,檢修項目1100余項,重點技改項目3項,即汽輪機通流改造、鍋爐側(cè)靈活性改造和脫硫提效改造。汽輪機通流改造通過對高中壓缸、低壓缸等進行改造,增加高、中壓通流級數(shù),優(yōu)化分配各級焓降等方式,提高汽輪機通流效率;鍋爐側(cè)靈活性改造分別對鍋爐寬負(fù)荷脫硝系統(tǒng)、鍋爐投運中上層燃燒器和制粉系統(tǒng)進行了綜合治理改造;脫硫提效改造采用單塔提升方案,優(yōu)化了吸收塔噴淋、除霧系統(tǒng)設(shè)計,在單個吸收塔中同時完成煙氣脫硫、除塵深度凈化,做到出口煙氣超凈排放。
檢修過程中,公司將“高、嚴(yán)、細、實”的要求貫穿檢修質(zhì)量管理全過程,組織全體參修人員認(rèn)真學(xué)習(xí)檢修規(guī)程,明確檢修相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及工藝流程,及時消除“三違”行為,確保安全交底到位、風(fēng)險辨識到位、旁站監(jiān)督到位,以扎實有力的舉措確保機組“零缺陷”啟動。
A級檢修技改項目完成后,1號機組順利實現(xiàn)AGC模式下30%負(fù)荷深度調(diào)峰,汽輪機熱耗率降低約540.4kJ/kWh,發(fā)電煤耗降低約14g/kWh,廠用電率降低約0.08%,成功解決了長期運行導(dǎo)致的設(shè)備老化、可靠性低、能耗高等問題,實現(xiàn)降本增效目標(biāo),加速邁進“雙碳減排”的發(fā)展行列,有效發(fā)揮電網(wǎng)運行調(diào)峰“調(diào)節(jié)器”、能源保供“壓艙石”作用。
為實現(xiàn)A修后機組長周期安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行的目標(biāo),公司多措并舉,持續(xù)強化運行管理,深度應(yīng)用運行指標(biāo)智能評價系統(tǒng),將設(shè)備參數(shù)調(diào)整情況與員工績效掛鉤,科學(xué)客觀地評價運行人員的監(jiān)盤工作質(zhì)量,為管理人員提供監(jiān)督管理和指標(biāo)優(yōu)化的數(shù)據(jù)支撐,不斷激發(fā)運行人員工作積極性、主動性,提升運行管理水平,廣泛開展技術(shù)比武、崗位大練兵、專題講座和培訓(xùn),不斷提升運行人員的個人專業(yè)技能,積極營造“比、學(xué)、趕、超”的工作學(xué)習(xí)理念,積極推動技術(shù)交流。
百舸爭流千帆過,勇立潮頭競風(fēng)流。公司將秉持“歸零心態(tài)”,把310天作為新的起點,緊跟集團公司和陜西能源的前進步伐,全力打造利潤中心、安全中心、創(chuàng)新中心,為打造國內(nèi)煤電一體化標(biāo)桿企業(yè)“加油提速”。

